陜西某紙廠以廢紙為主要原料,采用浮選脫墨工藝生產文化用紙和生活用紙。該廠污水采用射流曝氣改良式氧化溝工藝處理,于2011 年10 月通過國家環保部門驗收。2012 年7 月系統發生污泥膨脹。活性污泥法雖廣泛應用于生活污水和工業廢水的處理,但污泥膨脹是一直困擾人們的難題。引起污泥膨脹的原因復雜多變,如溫度過高、pH 偏低、溶解氧不足、營養元素失衡和負荷過低等〔1〕。筆者就該紙廠污泥膨脹的實例,分析了引起膨脹的幾點原因,并對控制污泥膨脹提出了幾項措施。
1 工藝概況
該紙廠生產能力可達300 t/d,全廠每日產生廢水總量為10 000 m3,經系統處理后達標排放。設計進水和出水水質見表 1,工藝流程如圖 1 所示。
圖 1 污水處理工藝流程
2污泥膨脹現象
曝氣池內污泥顏色變深,產生大量泡沫,嚴重時泡沫高度可達1.5 m,覆蓋整個池面。泡沫在陽光下帶有彩色,并有一定黏性,帶出大量活性污泥,曝氣停止時液面有一層棕褐色浮渣。二沉池有細小污泥絮體不斷外漂,出水水質惡化。從系統指標看SV30 最高達93%,MLSS 為3 100 mg/L,SVI 增至300 mL/g。在顯微鏡下觀察整個視野大多數為絲狀菌,菌膠團被絲狀菌包裹,污泥很散不成團,鐘蟲和累枝蟲等常見活性污泥類原生動物數量明顯減少,草履蟲和表殼蟲等非活性污泥類原生動物明顯增多。這些現象表明曝氣池活性污泥發生絲狀菌膨脹。
3 原因分析
3.1 溫度
進入活性污泥系統的原水水溫很重要,是提高系統處理效率的前提。因為污泥菌膠團中的微生物需要一個合適的溫度環境,一般在15~35 ℃,當超過35 ℃時絲狀菌的繁殖將大大高于菌膠團的繁殖速度和能力,從而易發生膨脹。由該廠的水溫數據記錄發現,進水水溫一直在正常范圍內,因此水溫不是造成絲狀菌膨脹的原因。
3.2 pH
pH 是系統的一個重要指標,當pH 出現波動時會直接影響污泥中微生物的正常生理活動,嚴重時會直接導致微生物死亡。污泥中菌膠團適宜的pH 范圍為6~8,而絲狀菌在4.5~6.5 就能較好地生長〔2〕。從記錄來看,進水pH 一直在7.0~8.0 之間,所以pH 也不是引起膨脹的原因。
3.3 營養鹽
廢紙造紙產生的脫墨污水成分單一,缺乏微生物需要的N、P 等元素,所以系統運行時要向曝氣池投加N、P 元素,投加比例為m(BOD)∶m(N)∶m(P)= 100∶5∶1。工程從調試運行開始一直按照比例投加營養鹽,可見營養鹽的投加不是引起污泥膨脹的原因。
3.4 溶解氧(DO)
對于氧的要求,絲狀菌與菌膠團區別明顯。菌膠團要求有較多的氧(至少在0.5 mg/L 以上),而絲狀菌在微氧環境中也能很好地繁殖。該工程采用的曝氣系統為供氣式低壓射流曝氣,曝氣效果良好。根據數據記錄看曝氣池的DO 一直在1.5~3.0 mg/L,處于良好狀態,所以DO 不是引起膨脹的原因。
3.5 食微比(F/M)
污泥負荷(食微比)是指單位質量的活性污泥在單位時間內去除污染物的質量。在微生物代謝方面的含義就是F/M 比值,即kg BOD5/(kgMLSS·d)〔3〕。根據定義可知活性污泥的數量取決于進水有機物的濃度,有多少食物就可以養多少微生物,食微比過高或者過低都會對活性污泥造成不良影響。對于氧化溝工藝,食微比應控制在0.03~0.05 kg/(kg·d)。對最近兩個月的數據進行抽樣計算,發現最近一段時間 F/M 較低,見圖 2。
圖 2 食微比變化情況
結合數據通過現場調查發現,該紙廠從5 月開始對某分廠進行整改,導致廢水總量減少。而污水處理廠因排泥管道問題沒有及時排放曝氣池剩余污泥,污泥濃度過高。廢水少、污泥濃度高導致了食微比長時間處于較低狀態,從而引發此次污泥膨脹。
3.6 泡沫
泡沫是水體黏度增高所導致的,導致黏度升高的原因主要有水體有機物含量過高、曝氣池污泥老化、絲狀菌膨脹和進水富含洗滌劑或表面活性劑等。結合數據記錄來看,進曝氣池的污水有機物濃度一直在正常范圍內。絲狀菌膨脹導致泡沫沒有疑問,但根據泡沫的表觀分析(一定的黏性和在陽光下帶有彩色)還有其他原因。經過現場各環節調查發現,在微氣浮處理階段需加入一定量的PAM,由于最近一段時間廢水量減少,導致水中剩余的PAM 增多;PAM 是一種線型高分子聚合物,進入曝氣池后經過曝氣剪切大分子被打斷形成大量泡沫。因此絲狀菌膨脹和氣浮投加PAM 過量共同導致了泡沫問題,而大量泡沫又加劇了污泥絲狀菌膨脹。
4 解決措施及效果
分析此次污泥膨脹的原因后,自7 月3 日起采取以下措施。
(1)對氣浮設備做相應調整,調整氣浮溶氣壓力以減小氣浮溶氣水中的溶氣量,在現場做小樣,根據實驗結果調整加藥流量,減小氣浮加PAM 量。
(2)因為泡沫問題比較常見,從長遠考慮在曝氣池邊緣一圈安裝噴水噴頭,噴水能及時有效地減少泡沫,保證曝氣效果,防止活性污泥流失,從而保證系統的正常運行。
(3)增加生產線提高廢水總量,加大曝氣池剩余污泥的排放量,根據該系統目前的情況將MLSS 保持在2 000 mg/L 左右即可,從而提高食微比。增大污泥的回流比,減少污泥在二沉池的停留時間,避免絲狀菌的環境優勢增殖。
(4)按比例加入工業淀粉。淀粉能起到很好的絮凝效果,而且淀粉是微生物很好的碳源,這樣在增加污泥沉降效果的同時又提高了食微比,可以快速有效地抑制膨脹,改善污泥狀況,但成本較高。
采取以上措施一段時間后,進曝氣池的污水黏度減小,曝氣池內泡沫明顯減少,不再覆蓋整個池面,MLSS 降低,污泥沉降性能變好,二沉池出水明顯改善,污泥膨脹基本得到控制。截至7 月20 日, MLSS 為2 100 mg/L,二沉池出水COD 下降到60 mg/L 左右。圖 3 為7 月5 日到7 月20 日的SVI 和F/M 變化情況。
圖 3 SVI 和F/M 的變化情況 具體參見http://m.bnynw.com更多相關技術文檔。
5 結語
引起污泥膨脹的原因比較復雜和多樣化。此次膨脹情況比較特殊,筆者認為食微比過低和過量 PAM 引起的泡沫引發和加劇了此次污泥膨脹。建議污水廠相關人員要靈活掌握相關指標的含義,根據實際情況作出及時調整,才能保證系統的正常運行。






